Mein T-Rex flog stabil. Um das Heck schneller zu drehen, experimentierte ich mit verschiedenen negativen Expo-Einstellungen.
Irgendwann fing er dann das Zucken an, so als ob der Gyro (401) eine Bewegung erfolglos kompensieren wollte. Veränderungen mit unterschiedlichen Empfindlichkeiten oder Delays brachten kaum Änderung. Auch das Rückdrehen der Expo-Einstellung auf linear war erfolglos.
Nachdem ich dann einen digitalen Servo (Futaba S9650) installiert hatte war zunächst alles in Butter. Nachdem ich dann jedoch auch hier negatives Expo einstellte, begann dasselbe von neuem.
Frage: Ist der Eindruck richtig, dass anscheinend die MX 12 nicht ganz korrekt arbeitet und möglicherweise "schmutzige" Daten an den Empfänger schickt, etwa fehlerhafte Empfindlichkeitseinstellungen, die dann wiederum zu einer unrunden Funktion des Gyros führen?
Ich werde jetzt mal im nächsten Schritt den Heli komplett neu in der MX 12 einrichten, um erneut mit "sauberen" Daten zu beginnen.
cus
_________________
no risk no crash no fun - be patient
----------------------------------------------------------
T-Rex 450 Pro - GY 401,
T-Rex 500 CF airborne Sept. 2008
T-Rex 600 CF airborne April 2007 mit Align Motor
T-Rex 600 CF airborne Dec 2007 Libanon mit Scorpion Motor, Spartan
MX 12 ... es war einmal ... - hoffentlich schreiben die mal ein "Erstverständliches" Manual phased out
Futaba T7C 2,4 Ghz läuft jetzt doch